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创新改造为成本控制“降压”
2018-11-16 11:18:59  来源:华夏经济网  作者:  分享:

设备改造是成本控制的一项重要举措。近期,龙钢公司轧钢厂以进一步深推落实“查找提改献”主题活动为契机,针对棒一作业区设备现存“棘手”问题,组织相关技术人员进行研讨整改,不断提升设备运行能力,为成本控制“减压”。

改方式,气缸“着陆”提效率。

斜推式定尺机使用过程中受到钢材的冲击力,气缸承受冲击力不足,导致活塞杆断裂,备件损坏频繁以及斜推式定尺机使用运转速度慢,限制了产量的提升。针对这两大问题,棒一钳工班利用三角形具有稳定性的原理,通过气缸“着陆”,即在辊道两侧地面打孔预埋螺栓并用螺丝固定住钢板与地面的连接,在钢板上固定气缸的方法,很好的解决了这个难题。改造后,升降挡板使用时工作运行速度变快,气缸的受力作用变小,不但实现斜推式气缸与降式挡板相互切换作用,设备成本降低的同时,工作效率也大大提升。

添部件,导辊“通油”增寿命。

长期以来,导卫导辊因出厂设计不合理,人员不能在线加油,时常造成K1导卫在上线使用期间导辊发生抱死现象,直接制约了轧钢产量的提升。为解决此问题,棒一导卫班打破僵局,提出导辊“通油”,即在K1导卫导辊加装一个半自动加油装置,利用一根长度150mm焊管制作成分油器,将分油器和加油泵油管、导卫导辊轴连接在一起,在生产过程中只要启动加油泵就能给在线导卫导辊加油润滑。改造后经轧线上线使用效果良好,解决了在线导卫导辊抱死的问题,此项改造可使在线导卫使用寿命增加一倍。

转思路,电机“打孔”降强度。

电机加油是一件让员工苦恼的事情,老式电机没有加油孔,润滑需要将电机拆除分解进行。“力大不出活,劲大不出工”成了每年油站电机加油的写照。棒一电工班转变工作思路,对电机进行彻底支解,端盖取出打孔,一步到位的彻底解决了加油难的问题。改造后,员工单台电机加油时间由原来的4个小时缩短至10分钟,逐步降低设备运行成本。(轧钢厂 姚雪亮)



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