近期,轧钢厂生产准备作业区积极响应公司“我为降本增效献一计、出一策、干一事”主题活动,引导员工立足自身岗位,开动脑筋,积极动手改造,成功攻克制约生产多项难题,保障了生产的稳定顺行。
轧机底座改造效果佳
10月以来该厂开发16规格四切分轧制,工艺要求对轧机轴向窜动量不能大于0.2mm。为攻克此难题,该作业区作业长焦健在轧线上连续蹲守,仔细观察轧制过程中轧机的窜动源头,最终发现轧机机芯与底座,在轧制力的作用下会出现上下窜动的情况。经研究讨论,决定利用硬度比较高的废刀杆制作定位键条代替原有易磨损键条,再用M40*100螺杆将轧机底座挡板与轧机非传动端中间块固定消除间隙。改造后使用效果良好,百分表检测窜动量可控制在0.1mm内,为16规格四切轧制顺行提供了有力的保障。
迷宫环改造提寿命
轧钢厂棒一线、高线2#、4#轧机为立式轧机,在过钢期间,冷却水始终在非传动端轴承座上部流动,由于原轴承座迷宫环仅有一道V型密封,密封效果不佳,氧化铁渣和水进入轴承座,导致轧辊脂乳化,降低轴承使用寿命,且烧轴承事故频繁出现。针对此问题经作业区技术人员商讨决定,对立式轧机非传动端迷宫环进行改造,将原迷宫环φ432端面上车削一个30*φ400密封台,并加装一道骨架密封,增强密封效果。经试用效果良好,一至九月份烧轴承合计两次,较去年同期减少6次,目前已创效24000元。
压料装置的改造提效率
轧机预装过程需用液压马达调整辊缝,由于装机工作量大,压料行程较大,使用液压马达进行辊缝调整时效率低,且频繁重复拆卸液压马达大大降低其使用寿命。为了降低员工的劳动强度,提高工作效率,在该区作业长经过反复的观察,决定利用钢管制作伸缩支架,在支架上方固定减速电机,下方固定液压缸,利用液压缸的伸缩性,通过液压缸的升降,满足所有规格轧机的辊缝调整,改造后效果良好,在提高轧辊预装速度同时又可降低劳动强度。(作者:轧钢厂 刘婷)
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